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《重型机械科技》 N 0.4 HEAVY MACHINERY SCIENCE AND TECHNOLOGY December 2006 提高水压机加工能力的技术改造措施 牛克仁 (河南江河机械有限责任公司,河南467337) 摘要:2 MN水压机原有本体结构不变,仅对主缸、回程缸部分及局部相关零部件进行技术改造,达到了增 大压机压力和开启高度、满足产品工艺需要的目的。 关键词:水压机;压力;开启高度;技术改造 中图分类号:TG315.4 1 文献标识码:A The Technical Improvement Measures of Upgrading the Process Capability for the Hydraulic Press Niu Keren Abstract:On the basis of keeping the main body structure of the 2 MN hydraulic press,the technical im- provement on its main cylinder,the return cylinder and several parts has been carried out,which increases the pressure and the open altitude of the hydraulic press and satisfies the requirement of the product process as wel1. Key words:hydraulic press;pressuret open altitude;technical improvement 1前言 主缸 随着市场经济和企业改革的不断深入发展, 河南江河机械有限责任公司原有的2 MN水压机 已不能满足新产品开发的需要。新产品工艺要求 压力为2.5 MN、回程脱模力为0.5 MN、压机的 开口高度为3 600 mm。如果新购置一台2.5 MN 压机,需100万元左右。公司准备在原有2 MN 压机的基础上进行技术改造,提高其加工能力。2 MN水压机本体结构如图l所示。 2确定技术改造措施 通过技术论证和对压机本体的强度、刚度的 校核后,在原有2 MN水压机、回程脱模力0.45 MN、开启高度3 520 mm的基础上,决定对主缸、 回程缸和活动横梁进行技术改造。 2.1主缸系统改造 改变主柱塞的直径。将原 360 ITIITI改为 j2『400 mlTt,使压机公称压力增大为2.5 MN。主 缸系统重新制造了j2『400 mm的主柱塞,同时相 应改变了导套、压套法兰以及V型密封件,扩大 了主缸体的各个相关内孔尺寸。 图1 2 MN水压机本体结构示意图 Figure.1 The structure sketch of the 2.2回程缸系统改造 2 MN hydraulic press main body 改变回程柱塞直径,由原j2『120 mm改为 V型密封件,扩大了回程缸体各个相关的内孔尺 j2『130 mill,使回程脱模力增大为0.53 MN。回 寸。 程系统重新制造了回程柱塞、导套、压套法兰以及 2.3加大开启高度 收稿日期:2oo6一O8—29 (下转第35页) 33 维普资讯 http://www.cqvip.com
HEAVY MACHINERY SCIENCE AND TECHNOlLOGY 《重型机械科技》 No.4 December 2006 2 mm,故取K一0.85。7z为转速,等于7 500 2副叶轮的设计计算 r/min。将各值代入上述反压计算式,得 一 2.1泄漏压差值的确定 1 8.8 cm。 要保证装置的安全生产、减少污染,要求该机 的轴封实现点滴不漏。这样就要求副叶密封轮产 生的总反压值等于泄漏压差值,可由下式计算: Hs—P1/r+H设计 式中,r是介质密度;Hs是泄漏压差值;P 是进 口压力;H鼢}是设计扬程。 考虑到利用了部分迷宫密封及排气压力为 0.7 MPa,H 取75 m。 2.2密封轮的形状和各部尺寸的设计计算 密封轮的作用是产生反压,阻止介质泄漏。 图3密封叶轮 因为轮内没有径向流量,所以与叶片的形状几乎 Figure 3 Vane wheel sealing 无关。考虑制造加工方便、费用经济,可采用双面 3使用效果 径向直叶片,叶片数为6(见图3)。根据该机构的 实际情况和改装后结构紧凑等要求,密封轮内径 按以上的计算加工了密封轮,并分别在镗床 D内取15.5 cm。外径 按密封轮反压计算式 上和现场加工了上下机壳组装副叶密封轮壳的槽 一 H一 r )。( 。一Dm )计算,其中H为 子L。装机试验后,进入密封轮内的水压控制在 0.3 MPa,排水压控制在0.1 MPa,取消抽气密 密封轮的反压值。要使介质泄漏量为0,则有密 封。运行后没有产生意外情况,经检测前后轴封 封轮的反压值等于泄漏压差值,即H::=Hs一75 实现了不漏气体。密封轮改造后,减少了介质的 m;K为反压系数,由密封轮的叶片高度 和轴向 泄漏,消除了污染,保护了环境并保证了装置的正 间隙 决定。由图2、3可知, 选用5 mm, 选用 常运行。 责任编辑周南金 业业业业业业业业业业业业业业j 业 业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业j 业业业业业业 (上接第33页) 又进行了镀铬处理,提高了其表面硬度,增强了其 为使水压机的开启高度由3 520 mm增加到 耐磨和抗腐蚀性能,同时相应延长了密封件的使 3 600 mm,我们进行了如下技术改动: 用寿命。 (1)活动横梁的导向高度由800 mm修改为 740 mm,减少了60 mm。 3结论 (2)四根导向立柱上的限程螺帽厚度由270 通过以上技术改造,在2 MN水压机本体基 rnrn修改为240 mm,减少了30 mm。 本不变的情况下,完全达到了新产品的工艺技术 (3)模座下垫板厚度由80 mm修改为75 使用要求。改造后的水压机一次试车成功,压机 mm。 动作正常,稳定可靠,精度合格,经过多年的使用 这样,原有水压机改造后的开启高度可达到 一直情况良好。该压机改造的成功,不仅提高了 3 615 mm,满足了工艺要求。 水压机的性能,拓宽了其加工范围,而且节约了大 2.4表面镀铬 量的资金,为今后对同类设备进行技术改造提供 对于新制造的主柱塞和回程柱塞,在原有制 了成功的经验。 造工艺基础上还采用了新技术。即在表面淬火后 责任编辑龙礼建 35