维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年9月 四川有色金属 Sichuan NOilferrous Metals ・29 ・ 文章编号:1006—4079(2007)03—0029—02 挥发窑处理锌熔铸浮渣脱氯实践 米 勇 (石棉县汇得利锌业公司,四川615013) 摘要:结合企业实际,从试验角度入手探索脱氯方法;模拟多膛炉作业条件,推广至采 用锌挥发窑处理锌浮渣脱氯,以此增加企业收益。 关键词:挥发窑;锌浮渣;脱氯;收益 中图分类号:TF80302 文献标识码:A Volatility kinln processing zinc casting dross dechlorinate practice MI Yong (Xichang zinc industry limited C017lpany,the Sichuan Xichang 615013) Abstract:links to the enterprise reality,obtains the exploration dechlorinate method from the experimental angle;Simulates the multi—hearth work condition,promotes to uses the zinc volatility kiln processing zinc scum dechlorinate,by this increase income earning of an enterprise Key words:Volatilizes the kiln;Zinc scum;Dechlorinate;Income 我公司湿法炼锌过程中电解锌熔铸浮渣经过 干法球磨、风选、分级沉降后,锌粒返回熔铸铸锭。 细尘锌浮渣含锌72%一80%,氯2.8%一4.5%, 氯2.8%一4.5%;其中氯主要以氯化锌形态存 在,并含有少量未反应完的氯化铵。 以低于锌焙砂5000元/吨价差外售。在目前锌资 源日益紧缺的状况下,如能将此部分外卖锌浮渣 返回湿法炼锌系统作为原料,不仅可解决部分原 料供给,而且会大大增加企业收益。但锌浮渣中 过高的氯含量带人湿法系统后,势必对电解工序 产生严重影响。采用湿法碱洗脱氯 J,虽可降低 浮渣中氯含量,在处理过程中,不仅消耗碳酸钠和 2 脱氯原理 运用多炉脱氯原理 J,模拟其生产作业技术 条件:焙烧层温度700±20℃,负压0~一20Pa,出 炉烟气500℃~600℃,时间2小时。在挥发窑处 理锌浮渣时,将待处理的锌浮渣从挥发窑窑尾下 料管加入窑内,确定窑转速;使物料在窑内反应区 停留时间达到2小时以上;在保持适宜的煅烧温 度和相应气氛条件下,锌浮渣中的氯化锌、氯化铵 等易军发物以氧化物或单质的形态挥发进入烟 尘,通过窑尾风机收集于表冷器及电收尘中;处理 蒸汽,而且产生的大量污水势必造成污水处理量 巨增;环保达标是企业持续发展的前提,因而必须 增设厂内污水处理设施。我们通过摸索对比试 验,采用火法原理,利用锌挥发窑生产间隙处理锌 合格后的锌浮渣从窑头排出,冷却装袋作为湿法 炼锌的浸出原料。 浮渣脱氯,取得了较好效果,脱氯率达90%以上。 1 锌浮渣成份 我公司风选后锌浮渣成份:锌72%一80%, 3 试验方法及结果 模拟多膛炉脱氯技术条件,取不同的锌浮渣 收稿15t期;2007—03一l2 作者简介:米勇(1968一),男,工程师,1991年毕业于西华大学 维普资讯 http://www.cqvip.com
・ 30 ・ 米勇:挥发窑处理锌熔铸浮渣脱氟实践 第3期 样在实验室分别用马弗炉、管式电炉进行脱氯试 验,其结果见表l。 表1 不同条件下脱氯试验结果对比 1# 3 53 马弗炉 700 2O 0 22 93 77 2# 3 53 马弗炉 700 45 0 19 94 62 3# 3.53 管式电炉 700 2O O 25 92 92 4# 3 31 管式电炉 700 30 0 17 94 86 5#4.33 管式电炉 700 45 0 14 96 77 6# 3 36 管式电炉 700 6O O 12 96 43 表1看出,管式电炉脱氯效果略好于马弗炉, 用管式电炉脱氯试验,在温度700℃,时间60min, 强制通风,脱氯效果较好。 4 利用锌挥发窑脱氯处理 在实验室试验结果的基础上,将此种方法应 用于锌挥发窑处理锌浮渣脱氯。 4.1锌浮渣成份 将待处理的锌浮渣取综合样分析:锌77. 18%,氯3.06%。 4.2脱氯设备 我公司有一条d92.4*44M锌挥发窑,在停 窑捡修期间,将窑内残渣及尾部收尘系统清理干 净;在窑尾下料处增设收尘装置,窑头出渣处增加 处理后锌浮渣集料斗,捡修窑相关设备至正常状 态。 4.3挥发窑脱氯处理过程及结果 为节约处理成本,先用木柴将窑升温至 500℃左右,然后改用喷油提温,同时开始将锌浮 渣连续加入窑内,控制窑转速以让锌浮渣在窑内 有足够的停留时间,及时调整技术操作条件以达 到脱氯要求。通过一天的摸索并及时分析处理后 锌浮渣中氯含量,最终将脱氯条件定为:窑温 700℃~730℃,窑速0.25r/min,油耗128kg/t,锌 浮渣在窑内停留时间4h。结果见表2: 从表2看出第一天处于条件摸索阶段,脱氯 效果差,在条件确定后从8、12日至8、19日处理 锌浮渣脱氯质量稳定,效果较好;8、12日至8.19 日共处理锌浮渣128、66吨,取综合样分析:锌 78、69%,氯0.21%,脱氯率93.14%。锌浮渣处 理前后结果列于表3。 表2挥发窑脱氯过程分析 锌浮渣含氯% 处理日期 取样时间 处理后含氯%脱氯率% 3 06 2006 8 11 20:20 1.85 39 54 21:20 2 83 .52 23:10 2 01 34 31 24:O0 2.21 27 78 2006 8.12 01:O0 1 29 57 84 03:O0 1 94 36 60 停窑调整 17:1O 2.74 10.46 18:OO l 26 58 82 19:O0 0.43 85.95 20:30 0.18 94 12 21:10 0 19 93 79 23:O0 0 18 94.12 06 8 13—8 14每小时综合样0 21 93 14 06 8 15—8 16每小时综合样0 22 92 81 06 8 17—8.18每小时综合样0 19 93.79 06 8 18—8.19每小时综合样0 23 92 48 表3锌浮渣脱氯前后对比 原样锌浮渣 77.18 3.06 处理后锌浮渣 78.69 0.21 增减比率% +1.96 93.14 5 结 语 利用挥发窑处理锌浸出渣的生产间隙,用以 处理锌浮渣脱氯,生产实践证实是可行的,锌浮渣 中氯的脱除率在90%以上;处理后的锌浮渣可搭 配锌焙砂进入湿法流程生产电锌,不会对电解系 统产生影响。以年产5万吨电锌厂而言,年产锌 浮渣约1500金属吨,脱除90%以上氯后搭配锌 焙砂人系统,其量占原料量的3%,不会对电解系 统产生不良影响。如将此部分锌浮渣外卖,与脱 氯后进系统并减除脱氯处理加工费相比,锌浮渣 外卖比锌焙砂价格约低5000元/吨;扣出脱氯处 理加工费2000元/吨。锌浮渣脱氯后作为焙砂使 用进系统产电锌年可为企业增加收益约(5000— 2000)*1500=450万元。 参考文献 【1】许克昌等著,锌熔铸浮渣氯的脱除,《有色金属(冶炼 部分))2oo4.5 【2】北京有色冶金设计研究总院等编,重有色金属冶炼设 计手册(铅锌铋卷),北京,冶金工业出版社,1995