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Φ2.2×4.4m风扫磨系统的改造

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No.1.2OOe 2.2×4.4m风扫磨系统的改埴 姜文举刘桂琴 (黑龙江省鹤岗鑫塔水泥有限公司,鹤岗市154108) 中图分类号:TQ172.632 文献标识码:B 文章编号:1007—6344(2006)01—0041—03 0 前言 始终徘徊在6.5—7t/h,并且收尘效率低,影响工厂 我公司 2.8/2.4×40m回转窑所配备的煤磨 为 2.2×4.4m风扫磨,设计产量为8—9t/h,原配 套使用排风机为7—29—11No 11D风机,其废气排 放量为17200m /h。磨尾收尘采用3一 1000× 环境和安全生产。为此,我公司于2003年11月对煤 磨系统进行了改造,取得了较好的效果。 l 改造前存在的问题 (1)3一 ̄1000×8000mm超高压静电除尘器由 于设备本身和系统工艺布置存在缺陷,导致除尘效 8000ram超高压静电除尘器,自1979年投产运行以 来,虽然不断对煤磨系统进行小改小革,但煤磨产量 率偏低,气体排放浓度大于600mg/Nm ,严重超标, 行加温。要求轴温达到6~8 。 3.4 新辊套的加热 地坑,为辊套保温冷却制作一个4500×4500× 2700的保温房。 3.2 辊套的拆卸(见图2) 辊套加热采用电热管加热,电压为380V。加 热过程中应对辊套的温度进行监测,在套的上部表 面,套的两侧面用热电偶测温,每二个小时,用激 光探侧仪在套的中部内径表面进行温度检测。加热 速度小于25%//J,时,所有温度仪的差异应低于 25%,否则加热速度必须减小或停止,以在最少半 小时内使温度均化。应在2O一36小时区间内达到 加热温度,加热温度为250%±lO 。 3.5 轴套的安装及冷却 用120t吊车将磨辊总成(卸去入口侧轴承)吊 至一个地坑的支座上,将两台高压电动泵按辊套油 路安装,先给上侧油路加压,然后给下侧油路加压。 磨辊的上部首先出现溢油,上部溢油后上侧保压,下 侧油路继续加压,直到辊套退下,吊车辊轴。 用120t吊车将加温到8 左右的轴吊至温度达 到加热要求的辊套上方,辊套上放置好安装垫片, 吊车吊着轴出口,将轴缓慢装入辊套内,轴肩落到 垫片上后,吊车移走。装上所有保温措施,开始冷 却。每一小时应对轴套的各个部位的温度进行测 量,在前两天冷却速度应为50%/天左右,当辊套 手动泵 一的温度降到12O℃以下时,热保护可以放到辊套的 半高度。在温度降至50%左右,拿出安装垫 片,轴套安装完毕,经检验安装合格。 由于在磨辊人口轴承拆装,辊套拆装时,严格按 照以上两项施工要点进行,因此安装质量良好,运转 后达到使用要求。 【收稿日期:2005—05—25】 四jlI水泥一41~ 图2 入口侧磨辊轴承的拆卸示意图 3.3 轴的清洗检查及加温 将辊轴吊出后,水平放置到准备好的支座上, 清洁干净,对辊轴进行目测和磁粉测试检查裂纹情 况。搭设I ̄H-,t篷布保温,用电热管、电热板对轴进 维普资讯 http://www.cqvip.com

并且常出现冬季冻底、雨季送不上电、夏季易起火爆 燃等问题,不仅影响安全生产,同时煤粉飞损严重, 造成一定的经济损失。 (2)煤磨配备的7—29—11 No 11D排风机,设 计时选型不合理,风量偏小,满足不了煤磨8 9t/h 的粉磨通风要求。 (3)煤磨出磨管路系统无保温措施,冬季生产时 管路结露现象突出,管壁结露后,增加了系统的阻 力,影响磨机通风。 (4)粗粉分离器回粉管的锁风阀为单翻板阀,且 不灵敏,常处于常开状态,锁风效果不理想,影响粗 粉分离器的分离效率和磨机通风。 2 技改的主要内容 2.1 改造除尘器 用一台PPW型气箱式布袋除尘器作为高浓度 含尘气体的一级除尘,取代原中2.4m细粉分离器和 3一 ̄1000×8000mm超高压静电除尘器。 根据废气的处理能力要求,我们选用PPW96— 5一M防爆型气箱式脉冲布袋除尘器作为磨尾除尘 器,其主要技术性能见表1。 表1 除尘器主要技术性能 技术性能 处理能力 总过滤面积 流体阻力 布袋数量 指标 26000in /h 465m 1600Pa 480个 技术性能 入口浓度 出口浓度 过滤风速 耗气量 指标 <1000g/Nm 50mg/Nm 0.93m/s 1.8Nm /rain 用PPW型气箱脉冲布袋除尘器作为高浓度含 尘气体的一级除尘,简化了工艺流程,且经除尘后气 体的含尘浓度小于50mg/Nm 。 2.2 煤磨排风机的更新改造 图1 改造前工艺流程图 1.热风炉 2.煤磨 3.粗粉分离器 4.细粉分离器 5.风机 6.煤粉仓 7.高压静电除尘器 8.螺旋输 送机 9.原煤仓 l0.圆盘喂料机 11.单翻板阀 一42一SICHUAN CEMENT No.1.2OO8 根据理论计算,当煤磨系统制备能力为8 9t/ h时,要求排风机的风龟为19800m /h,为此将原煤 磨排风机更换为7—29—11No 12.5D排风机,其排 风量为21000m /h,风压为5800Pa,符合理论计算 要求。 2.3 系统保温 因煤粉制备系统是低温高湿的烘干兼粉磨过 程,废气温度比较低,一般为70—80℃,废气湿含量 较高,一般为90g/kg干空气,废气露点温度也比较 高,约为50 ̄C,因此系统基本工作在露点的边缘,稍 不注意即可导致结露。因此,我们在出磨系统采取的 保温措施是用100mm厚的岩棉作保温层,其外用 0.5mm的鱼鳞铁包裹,保温效果比较理想。 2.4 增设检测仪表 为有效地监控系统生产,确保其安全高效运行, 在磨头、磨尾、收尘器出人口、集灰斗等处分别装有 在线温度检测元件,在磨头、磨尾、收尘器入口等处 分别设有在线压力检测点,随时检测系统的温度和 压力,以指导正常生产。 2.5 管路更新 因原有管路已年久失修,漏风较多,并且管道设 置不合理,阻力较大,在本次改造中,将管路更新,根 据不同管段的风速要求,将管道适当扩径,以降低系 统阻力。并采取与水平大于65。的倾斜布置,以防止 煤粉沉积。 2.6 改进翻板阀 粗粉分离器回料管的单翻板阀改为电动双板 阀,增强锁风效果,提高粗粉分离器的分离效率。 改造前后的工艺流程见图1和图2。 图2 改造后工艺流程图 1.热风炉 2.煤磨 3.粗粉分离器4+布袋除尘器 5.风机 6.螺旋输送机 7.煤粉仓 8.原煤仓 9.圆盘喂料机 10.电动双翻板阀 维普资讯 http://www.cqvip.com

No.1.2OO6 几次高压电动机故障的处理和分析 苗克滨  ’(黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司,牡丹江市157041) 中圈分类号:TM30 文献标识码:B 文章编号:1007—6344(2006)01—0043—02 现将在长期的工作中遇到的一些关于高压电动 出线端又只有三个端头,无法比较各相绝缘电阻。在 机的事故,以及其处理办法、理论分析,介绍给广大 电动机起动时产生的高压,使事故点对地放电,造成 读者,供借鉴。 6kV I段母线(采用母线中性点不接地系统)两相相 1 电动机定子线圈接地故障 电压升高一相相电压降低。在电压互感器二次侧感 1.1 事故过程 生出高压而使ZK5过电流跳闸。在一相完全接地 某厂窑尾高温风机YKK630—6、6kV、1400kW、 时,一相相电压为零,另两相相电压为正常时的√3 F级,位号F1M。一日后半夜F1M所在的6kV I段母 倍,因此使 柜熔断器熔断。 线上的所有高压电机跳闸,电动机综合保护装置显 (2)虽然F1M的绝缘等级为F级,最高允许温 示“失压”,经检查没发现问题。然后,各高压电动机 度为155 ̄C,但当电机出现一相温度偏高时就应停 均能正常开车。只有F1M开车时, 柜电压二次线 机检查。在电机修理过程中也验证了这正是电机定 总开关ZK5(规格为C45N3P/3A)跳闸。用摇表检测 子过热烧损的前兆。此测温电阻距事故点有一定的 F1M一、二次侧回路均正常。后来将ZK5改为6A的 距离,显示的温度不是故障点的最高温度。在电机运 就不跳闸了,各电机都正常工作。 行中人工测量各相铂热电阻具有危险性,一旦6kV 次日下午2点后,F1M C相定子温度为82 ̄C, 高压击穿绝缘串入铂热电阻线路上,会造成人员伤 明显高于其它两相温度20余度。在F1M仪表监测 亡事故,要禁止这种操作。 柜,拆下C相铂热电阻线头用万用表测量电阻为 (3)由于电机在结构和工艺上的特点,其冲击绝 1341" ̄,表明电机C相定子温度偏高。在接线时,监测 缘水平很低,要比同电压等级的变压器低得多。这是 柜电铃响,因接线引起测温仪表动作使F1M停车。 因为电机绕组不象变压器那样浸在油中,而是全靠 停车后,再次起动F1M时:6kV I段母线上的所有高 固体介质来绝缘;在制造过程中也可能会使绝缘损 压电机跳闸。“失压”保护再次动作, 柜熔断器熔 伤或有气隙,在这些地方便容易发生游离;同时也不 断一相。经测量高压电机F1M定子绕组接地,拆盖 能采用其它均压措施使电压分布均匀。特别是大容 检查看到定子绕组在出槽处接地。 量的单匝电机,它的匝间电容很小,不能利用它改善 1.2 事故分析和经验 冲击电压分布,因而电机主绝缘的冲击系数很低,接 (1)第一次 柜ZK5跳闸时,就表明了F1M 近于1(变压器的冲击系数为2~3)。电机绝缘在运 有接地故障。但摇表电压只有2500V,且F1M定子 行中容易受潮、受脏污及臭氧的侵蚀,还受机械力的 3 改造后的效果 系统改造后,台时产量提高,年节电 煤磨系统改造投产后,设备运转平稳,煤磨产 15000kWh,折合人民币5000元,年减少排煤 量达到8~9t/h,煤粉细度平均值10.6%,合格率 180t,折合人民币3.6万元,年定额材料减耗 90%,经环保监测站监测,煤磨收尘器出口烟气浓 15%,折合费用1.6万元,经济效益合计5.7万 度为40mg/Nm ,达到国家排放标准。 元。本次改造总投资2O万元,4年可收回全部投 4 效益分析 资。此外,系统改造后,煤尘污染得到了根本治理。 【收稿日期:2oo5一O8—31】 四川水泥一43— 

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