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催化裂化烟气除尘脱硫技术的应用

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石油石化绿色低碳 2016年4月・第1卷・第2期 Green Petroleum&Petrochemicals >>绿色低碳技术<< 催化裂化烟气除尘脱硫技术的应用 吴凡 (中国石化天津分公司炼油部,天津300270) 摘 要:中国石化天津分公司1-3 Mt/a催化裂化装置烟气除尘采用中国石化宁波工程公司 自主研发的(双循环)新型湍冲文丘里除尘脱硫技术。装置投产后,催化裂化装 置外排烟气污染物浓度大幅度降低,SO,浓度从592 mg/m (标准状态,以下 同)下降至8 mg/m ,粉尘浓度从420 mg/m 下降至20 mg/m ,远低于国家排放 标准。针对装置运行中存在的腐蚀和结垢问题,通过采取相应的解决措施,保证 了烟气脱硫装置和催化装置的运行同步率达到100%。 关键词:催化裂化烟气脱硫除尘 催化裂化装置主要生产汽油和柴油,在石油加 工过程中占有相当重要的地位。随着原油的日益重 上不同位置、不同的自身旋转离心力的作用下,呈 均匀辐射状扩散,由中心向外封住除尘塔筒体,并 且使液体在微观上旋转翻腾,提高了表面更新能 力,同时与向下流动的气体强烈湍冲接触,充分分 质化、高硫化,催化裂化装置加工重质高硫油的比 例日益增加。原油含硫量的提高,使得催化裂化装 置排放烟气中SO,的浓度越来越高。随着国家对环 保要求的不断严格,特别是汽油质量的升级对硫含 量以及烟气中SO,和粉尘排放量的,使催化裂化 装置在环境保护方面面临着越来越严峻的挑战¨]。 为了保护环境,减少SO,和颗粒物的排放,按照中 散、乳化,有效地利用液相能量和气相能量,建立 动态平衡的泡沫区 ]。在泡沫区,由于气体与极大 的且迅速更新的液体表面湍冲接触,便产生了颗粒 捕集、反应吸收和气体急冷等效果,达到了气体净 化处理的目的。 1.3脱硫机理 国石化“碧水蓝天”环保行动部署,中国石化天津 分公司1.3 Mt/a催化裂化装置配套建设了烟气除尘 脱硫装置。该装置采用中国石化自主研发的(双循 来自碱液罐浓度为42%的NaOH溶液与烟气中 SO2溶于水生成的H2SO 溶液进行酸碱中和反应, 生成Na2SO3,Na2SO3与H2SO3进一步反应生成 NailS0 ,NailS01又与NaOH反应加速生成 环)新型湍冲文丘里除尘脱硫技术,由中国石化宁 波工程公司设计。 Na2SO3。生成的Na2SO3送至废水处理单元经固液 l 烟气除尘脱硫装置技术特点及工艺原理 1。1 技术特点 分离、氧化后作为无害的Na2SO 水溶液排放p]。反 应方程式如下。吸收SO,所需的液气比和喷嘴数量 的选择是依据SO,的入口浓度、排放标准和饱和气 收稿日期:2016.2.15 作者简介:吴凡。大学本科,助理工程师。2011年7 月毕业于天津大学化工学院化学工程与工艺专业,目 前主要从事炼油催化裂化装置lT艺技术管理工作。 该装置主要采用的是(双循环)新型湍冲文丘 里除尘脱硫技术。在同一塔内,采用两级双循环除 尘和脱硫工艺,除尘和脱硫同时进行,除尘脱硫效 率高,并且吸收剂适应性宽。 1.2 除尘机理 除尘激冷塔从喷嘴口向上喷出的液体,在截面 ——36—— 石油石化绿色低碳 2016年・第1卷 体的温度来决定的。 H2SO3+Na0H_-÷Na2SO3+2H2O Na,S0 +H,SO —}NaHS0 冲段利用NaOH溶液将大部分SO,、颗粒物及其他 酸性气体吸收。然后进入综合塔,上升进入消泡 器,通过消泡器去除更细的粉尘、细微颗粒物和 NaHSO3+NaOH 1 2Na2SO3+2H2O SO 。再经除雾器除去水雾,净化烟气经综合塔上 部烟囱排气。塔底废水送人胀鼓式过滤器,经 固液分离后排到渣浆浓缩缓冲罐,同化物进入真空 带式脱水机制饼后送出装置。烟气除尘脱硫装置工 艺流程见图1。 Na2SO3+ O2__+Na2SO4 厶 2烟气除尘脱硫装置工艺流程 炯气经余热锅炉从除尘激冷塔顶部进入, 到湍 絮凝剂 图1 烟气除尘脱硫装置工艺简图 3装置运行状况分析 该烟气脱硫装置2014年12月建成投用,至 2015年12月,装置运行效果良好。净化烟气排放 指标见表l。 通过表1可知,催化烟气除尘脱硫装置效果显 表1 催化裂化烟气脱硫装置烟气排放指标项 目 烟气SO2浓度 烟气粉尘浓度NO 浓度 mg/m 入口浓度592 420 65 设计排放浓度 实际排放浓度 ≤100 ≤5O ≤100 8 20 60 著。其中SO2浓度平均值为8 mg/m ,粉尘浓度平 均值为20 mg/m ,NO 浓度平均值为60 mg/m ,均 远低于国家排放标准。 平均值为592 mg/m ,净化烟气SO2浓度平均值为 8 mg/m ,SO2脱除率达到98.6%;原炯气粉尘浓度 根据烟气化验分析数据计算,原烟气SO,浓度 2016年・第2期 吴凡.催化裂化烟气除尘脱硫技术的应用 ——37—— 为420 mg/m。,净烟气粉尘浓度为20 mg/m ,粉尘 脱除率达到95.2%。 对废水进行每周一取样,化验各项指标。随机 抽取2015年4次测量的指标平均值如表2所示。 表2催化裂化烟气脱硫装置脱硫废水排放指标mg/L 项目 入口浓度 设计排放浓度 实际排放浓度 COD 248 ≤60 40 SS 6 144 ≤60 50 pH 8.0 7.0 7.5 据表2可知,外排废水COD平均值为40 mg/L, 符合外排废水COD ̄60 mg/L的排放指标,SS平均值 50 mg/L,符合外排废水SS ̄60 mg/L的排放指标。 4目前存在问题 4.1 综合塔塔壁腐蚀严重 催化裂化装置烟气脱硫单元综合塔塔壁为复合 材料,外侧为l8 mm厚的碳钢,内侧为4 mm厚的 304L不锈钢。装置运行一段时间后发现综合塔在除 沫器和静电除尘器中间部位的塔壁上有若干个腐蚀 穿孔。 经分析,在此设备位置,烟气中的SO 和大量 的水发生反应生成稀硫酸 】,并沿塔壁下流。正常 情况下304L不锈钢表面的保护膜可以防止设备腐 蚀,但此腐蚀位置处疑似对应有注水设施的内构 件,其牛脚与塔壁通过焊接连接,焊接处304L不 锈钢表面的保护膜被破坏,系统中的氯离子在此钝 点(死角)处形成积聚,将塔壁内侧的304L不锈 钢腐蚀穿透,而系统内的稀硫酸又对外层碳钢造成 腐蚀,最终导致塔壁因局部腐蚀穿孔。为了防止综 合塔器壁被腐蚀,采取了以下措施: 1)综合塔除沫器和静电除尘器中间部位塔壁 外补焊10 mm厚304L钢板。 2)目前在综合塔消泡器上、静电除尘器下腐 蚀严重区域增加2圈喷淋盘管,喷头伸人塔内反喷 塔壁,上层盘管采用消泡器浆液,其pH值呈碱 性,中和并稀释结露的稀硫酸,减缓器壁腐蚀。下 层盘管采用新鲜水,进一步稀释塔壁处的稀硫酸, 减缓综合塔器壁的腐蚀。 3)综合塔消泡器液位实行满液位溢流操作 (消泡器溢流口在塔内,液位在60%开始溢流)。 综合塔补水全部由消泡器补水提供,最小值3 t/h, 最大值为17 t/h,溢流到综合塔塔底。 4)消泡器浆液pH值由原来7.0~7.5调整为 8.0~8.5;综合塔塔底pH值由原来6.5~7.5调整为 8.0~8.5。消泡器喷嘴前压力由原有0-31 MPa提高 到0.35 MPa,提高了喷淋吸收效果。同时,增加消 泡器循环液的pH值、铁离子的化验分析监测。 实施上述措施后,消泡器浆液由腐蚀时的红棕 色变为乳白色,说明铁离子含量减少。综合塔外壁 的腐蚀情况得到了很大的缓解。 4.2 氧化罐内壁结垢严重 氧化罐最主要的作用就是将胀鼓过滤器溢流的 上清液通过压缩空气进行氧化,以降低外排液中的 COD含量。自氧化罐投用以来,其氧化作用明显, 外排浆液中COD含量符合设计标准。但是,在氧 化罐投用期间,氧化罐内壁结垢,严重时盐结晶可 堵塞管道,阻碍氧化后液体的排出,所以需定期切 出,清理氧化罐内壁,防止盐结晶堵塞管道。 经检测,此设备内溶液主要成分如表3所示, 结垢的主要物质为CaCO ,CaSO 。 表3 结垢物质主要成分表 组分 含量,% CaCO3 85.8O CaSO4 5.87 MgCO3 1_32 SiO2 2.13 A1203 2.99 水和可溶性盐类 1.89 经分析。氧化罐结垢的主要原因为催化装置所 用新鲜水中Ca,Mg离子含量偏高,氧化罐中氧化 液温度在60℃左右,并且氧化风温度较高,在氧 化风不断通人氧化罐的过程中,氧化液中的Ca, Mg离子与CO,和硫酸根离子生成了不易溶于水的 盐,析出附着在氧化罐器壁上。 为应对氧化罐结垢问题,采取了如下措施: 1)采用投二备一的方法,切除3个氧化罐的 ——38—— 石油石化绿色低碳 2016年・第1卷 其中一个备用,管线堵塞后投用备用氧化罐保证氧 化效果,并定期切出运行的氧化罐,清理氧化罐内 壁的结垢物质。 远远低于国家排放标准。该烟气除尘脱硫装置操 作简便,设备可靠,减少了催化烟气对大气的污 染,改善了周边地区的空气质量,同时排放的废水 满足废水排放指标,达到了改善空气、保护环境的 目的。 2)将通人氧化罐的氧化风改为温度较低的非 净化风,减少结垢物质的生成。 采用上述效果后,氧化罐结垢问题明显改善。 4.3 综合塔集合管结垢问题 一对于装置运行后出现的综合塔腐蚀问题,通过 系列工艺调整和改善措施,大大减缓了器壁腐蚀, 问题,通过定期清理和超声波除垢,避免了由于结 垢问题造成的操作波动,保证了装置平稳运行。 参考文献 白烟气除尘脱硫单元运行以来,综合塔集合管 多次出现结垢,堵塞了各浆液进入综合塔的通道, 由于综合塔塔底补碱线先通人集合管再进入综合 塔,严重时可能造成塔底补碱不畅,进而影响外排 烟气中的SO,浓度。通过超声波除垢公司定期对综 取得了良好效果;针对氧化罐和综合塔集合管结垢 合塔集合管进行除垢,解决了综合塔集合管由于结 垢造成的各种问题。但是,除垢后结垢物质会进入 [1]周慧娟,蔡继元,潘元青.催化裂化在21世纪炼油工业 中的地位和作用[J].天然气与石油,2009,27(6): 30 32,63. 综合塔塔底,进而进入逆喷浆液泵和急冷浆液泵, 造成逆喷浆液和急冷浆液喷嘴压力降低。因此,除 垢后需安排倒泵清洁泵入口过滤器,防止由于结垢 [2]刘勤学.四套合一硫酸装置脱硫系统的设计与运行 [C].呼和浩特:2013蓝电杯中国低浓度SO2烟气治理 物质的堵塞造成急冷浆液泵和逆喷浆液泵的非正常 _r况运行, 5结语 (除尘、脱硫、脱硝及制酸)技术研讨会论文集.全国 硫酸丁业信息站,全国气体净化信息站,2013:57—60. [3]王雪峰,马胜平.催化烟气脱硫装置运行效果分析 IJJ.建筑T程技术与设计,2014(30):845. 烟气除尘脱硫技术的投用,显著降低了催化炯 气SO2和粉尘的排放,SO2浓度从592 mg/m 下降 [4]刘长爱.炯气酸露点腐蚀对炼油内加热炉及余热同收系 统的危害与防治[J].石油化工设备技术,20 1 0, 31(5):44M9. 至8 mg/m ,粉尘浓度从420 mg/m 下降至20 mg/m , Application of FCC Flue Gas Desulfurization and Dust Removal Technology WuFan (SINOPEC Tianjin Company,Tianjin 300270,China) Abstract:The(Double Cycle)turbulent Venturi desulfurization and dust removal technology licensed from SINOPEC Ningbo Engineering Co,Ltd.,which has been applied in the 1.3 MM tpy FCCU in SINOPEC Tianjin Company,is introduced.After the application of the technology,the concentrations of pollutants in lue gases from the fFCCU have been reduced significantly,with SO2 reduced from 592 mg/m to 8 mg/m and dust from 420 mg/m to 20 mg/m ,much lower than the emission limit allowed by China national standards.It also analyzes the problems of erosion and fouling in the operation and adopted effective measures to ensure the synchronous run rate of the flue gas desulfurizer and the FCCU up to 100%. Key words:fluid catalytic cracking;flue gas;desulfurization;dust removal 

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