第6期 2013年11月 中 氮肥 No.6 NOV.20l3 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress 2TY一120/5.5透平压缩机运行中存在的问题及解决 杨治国。曹林 731603] [甘肃刘化(集团)有限责任公司,甘肃永靖[中图分类号]TH 452 [文献标志码]B [文章编号]1004—9932(2013)06—0045—03 我公司2TY一120/5.5型透平压缩机是1977 年9月由杭州制氧机厂设计并制造的,1995年 安装投入运行,结构采用水平剖分式。该机为单 轴五级压缩,级间设置冷却器并配置在机壳两 侧,为适应变化采用无叶扩压器结构,并带有可 调进口导叶,压缩机由电动机经增速器来驱动, 具有使用维护方便、气体洁净、机器运转平稳、 振动小、运行可靠的特点。该透平压缩机介质为 空气,其主要技术参数为:流量7 200 In /h,人 口压力0~4.9 kPa,人口温度30℃,出口压力 0.55 MPa,转速13 883 r/min,抽气器耗空气量 20 m /h。实际运行过程中存在机组振动、轴向 窜量过大、噪音异常、运转周期短、排气量无法 达到设计要求等问题,严重制约了生产。为了彻 底解决问题,2011年8月按大修规范要求对机 组进行了检修,对主机和附机均做了检查,对机 组存在的问题进行了分析并加以排查。 1 电机与增速机的检查 1.1 问 题 检修前对电机与增速机的同轴度做了数据复 查,发现偏差较大(同轴度数据见图1)。 O.12 O 0.04 图1 电机与增速机同轴度数据 增速机机体轴向水平为0.25 mm/200 mm, [收稿日期]2013・03—27 [作者简介]杨治国(1964一),男,甘肃天水人,高级工程师。 径向水平为0.10 mm/200 mm。径向与轴向的同 轴度及增速机水平无法满足安装精度要求。 1.2解决对策 (1)在增速机与基座剖分面上调整垫片,重 新找正,调整垫片后的同轴度数据如图2。 0.O3 0 0.03 图2调整垫片后的电机与增速机同轴度数据 考虑到增速机两齿轮在高速旋转时啮合过程 中由于热膨胀及油膜会产生一个与啮合方向相反 方向的张力,故电机向齿轮张力方向偏离0.06 mm,使机组运行过程中保持良好的同轴度,减 小振动。 (2)增速机水平由于不具备从基础上调整 的条件,故在增速机与基座的剖分面上进行调 整。调整至轴向0.06 mm/200 mm,径向0.10 mm/200 mm(轴向水平倾斜方向指向低压端)。 2增速机高速轴与低速轴的检查 2.1 问 题 高速轴轴瓦瓦膛呈椭圆形,具体尺寸见 图3。 由于轴承定位块多次检修研磨、瓦膛变形以 及挂瓦时高温等原因,导致轴承定位块与瓦膛均 没有达到良好接触,致使其不在同一基圆上。经 测量,齿轮副的啮合间隙在齿宽两侧分别为 0.45 mm和0.49 mm;齿顶间隙在齿宽两侧分别 为1.07 mm和1.10 mm。由此判断,齿轮副轴线 的平行度及平面度超差。 ・46・ 电机侧 165一O.1O 中氮肥 压缩机侧 165-0.O7 第6期 图3 高速轴轴瓦瓦膛尺寸 轴瓦与轴颈的间隙、接触点分布情况以及过 盈尺寸,经测量符合要求。 2.2解决对策 (1)由于增速机不具备重新加工瓦膛的条 件,因此以瓦膛的变形尺寸重新加工定位瓦块确 定基圆,定位瓦块尺寸为0165 mm+0.06 mm, 最大限度地保证了瓦膛与轴承定位块的接触面积 和正确的接触部位。检修后瓦膛与定位块接触良 好,接触面积>80%且接触位置正确,减小了齿 轮副高速运转时的噪音,延长了使用寿命。 (2)重新浇筑轴承合金,齿轮副的侧间隙与 顶间隙调整为:侧间隙在齿宽两端分别为0.50 mm和0.52 mm;顶间隙在齿宽两端分别为1.30 mm和1.31 mm。调整后,保证了两齿轮轴线的 平行度与平面度,啮合部位正确,消除了增速机 在高速运转过程中的异常响声。 (3)轴瓦与轴颈的配合顶间隙调整为0。20 mm,且接触部位正确,接触点的分布均匀,过 盈量为0.07 mm和0.13 mm(电机侧),达到技 术要求,保证了轴瓦温度在控制指标之内,为长 周期运行奠定了基础。 3压缩机部件的检查 3.1 1口.]题 3.1.1高压端 止推轴承外表面与轴承盒接触部位有变形, 使轴向间隙在测量的时候容易产生误差,导致安 装过程中轴向间隙的调整出现误差,使机组在运 转过程中容易烧毁止推轴承及止推盘。 轴承盒与轴承座瓦膛的轴向间隙过大,使轴承 盒向下倾斜,导致止推轴承与主轴承位置不准确。 轴承座瓦膛呈椭圆形,尺寸如图4,这是高 压端产生振动的原因之一。 轴瓦瓦块由于多次研磨、高温变形以及机组 振动,致使其不在同一基圆上,由此产生了与瓦 膛的接触不良。 主轴轴承经拆检符合要求。 在基座剖分面上测得的水平情况良好。 170—0.14 . 、 \170+0.01 ‘ 图4 高压端轴承座瓦膛尺寸 3.1.2低压端 主轴轴承经拆检符合要求。 基座剖分面轴向水平测量值为0.75 mm/200 mm,这是低压端产生大幅振动的最主要原因。 轴瓦瓦块由于多次研磨、高温变形以及机组 振动,致使其不在同一基圆上,由此产生了与瓦 膛的接触不良。 轴承座瓦膛呈椭圆形,尺寸如图5。 170-0.17 \170+0.O{ 。图5低压端轴承座瓦膛尺寸 3.2解决对策 3.2.1高压端 对止推轴承外表面与轴承盒接触部位进行研 磨,使其配合面达到良好接触,消除了止推轴承 卡涩现象,确保测到真实的轴向间隙。 测量轴承盒与轴承座瓦膛的实际轴向间隙, 在端面定位块增加0.15 mm垫片,消除了轴承 盒“低头”的现象,保证了止推轴承与主轴轴 承位置的准确。 对瓦膛的椭圆度进行消除。由于压缩机为整 体吊装,将轴承座取出后根据测得的椭圆度重新 第6期 杨治国等:2TY一120/5.5透平压缩机运行中存在的问题及解决 ・47・ 加工瓦膛,尺寸为+170.5 mm一0.10 mm。 轴瓦定位块按轴瓦瓦膛配合尺寸重新加工, 加工尺寸为:4)170.5 mm一0.07 mm,过盈量 0.03 mm。重新加工后,瓦膛与定位块配合面接 触良好,接触面积>80%且接触位置正确,符合 安装精度,减小了机组的振动 轴瓦与轴颈的顶间隙调整为0.17 mm,过盈 量调整为0.03 mm,水平调整为0.06 mm/200 mm,与增速机的水平方向一致。止推轴承的轴 向间隙调整为0.24 mm,油封间隙调整为0.25 mm。调整后,减小了油液的泄漏量,保证了轴 承盒内的油压在控制指标之内。 3.2.2低压端 轴向水平测量值为0.75 mm/200 mm,但不 具备对基础的重新找正,故从机身底座基础水平 面上进行补偿性校正,在此面上进行单边调整, 调整结果为0.06 mm/200 mm,其方向性和倾斜 度与增速机高速轴保持一致。 对瓦膛的椭圆度进行消除。由于压缩机为整 体吊装,将轴承座取出后根据测得的椭圆度重新 加工瓦膛,尺寸为 ̄b170.5 mm一0.15 mm。 轴瓦定位块按轴瓦瓦膛配合尺寸重新加工, 加工尺寸为:4)170.5 mm一0.10 mm,过盈量 0.05 mm。重新加工后,瓦膛与定位块配合面接 触良好,接触面积>80%且接触位置正确,符合 安装精度,减小了机组的振动。 轴瓦与轴颈的顶间隙调整为0.17 mm,过盈 量为0.05 mm,水平调整为0.06 mm/200 mm, 与增速机的水平方向一致。油封间隙调整为 0.25 mm。调整后,减小了油液的泄漏量,保证 了轴承内的油压在控制指标之内。 4转子及固定元件的检查 4.1检查结果 (1)经检测,转子径向跳动为0.02 mm, 符合技术要求,叶轮及平衡鼓相对位置准确,安 装牢固。 (2)机身各级口环迷宫密封径向尺寸超差, 级间迷宫密封符合技术要求,平衡鼓迷宫密封径 向尺寸超差,导叶转动卡涩。 (3)拆检各级气体冷却器,有1台水冷器 列管破损,部分水冷器挡板有松动现象,气体密 封条缺损、老化,密封条尺寸超差。 4.2解决对策 (1)转子做动平衡试验,符合要求。 (2)机身口环迷宫全部更换,径向尺寸< 0.8 mm,使得各级压力及流量符合设计要求; 机身平衡器迷宫全部更换,径向尺寸<0.8 1TIITI; 平衡管进行彻底疏通,使转子的轴向力平衡问题 得以解决;导叶经除锈、修理毛刺、加装润滑油 后,开启灵活。 (3)各级水冷器挡板更换为不锈钢薄板, 密封条全部更换为聚四氟乙烯材料,并在制造安 装过程中严格控制密封条的各项尺寸,使气体不 泄漏于挡板之外,避免了气体流向紊乱,气流扰 动,从而减小了压缩机的振动,也使气体的冷却 效果得到进一步改善,节约了能耗。 (4)修复列管破裂的水冷器。 5压缩机与增速机的同轴度 压缩机与增速机的同轴度数据见图6。 0.03 0 O.O3 图6压缩机与增速机的同轴度数据 找正数据符合技术精度要求,为机组的平稳 运行提供了保障。 6试车后主要指标 转子振动值(mm,/s):高压端H=2.3,V= 4.9;低压端H=0.7,V=3.7。 增速机高速轴振动值(mm/s):电机侧H= 0.75,V=0.86;压缩机侧H=0.69,V=1.2。 气体流量:导叶开度为70%时,气体流量≥ 6 800 m /h(检修前<5 400 m /h)。 末级气体压力:0.45 MPa。 电流:6O A(检修前<90 A)。 各项指标完全达到设计要求。 7结束语 此次检修经试车运行,各项数据均达到了设 计要求,彻底消除了设备存在的问题,保证了机 组的长周期、稳定运行,检修达到了预期效果。